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提高锌电解过程的电流效率的系统研究
作 者: 许克昌
导 师: 刘龙玉;蒋祉刚
学 校: 昆明理工大学
专 业: 材料冶金
关键词: 锌 冶金 湿法炼锌 电流效率
分类号: TF813
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 276次
引 用: 2次
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内容摘要
湿法炼锌由焙烧、烟气制酸、浸出、净液、电积、熔铸等主要工序组成。20世纪80年代后,湿法炼锌的产量已占世界总锌产量的80%以上。采用焙烧一浸出一电积工艺生产的锌占世界锌总产量的80%以上,但湿法炼锌的电耗高则是该法的一大缺陷。从硫化锌精矿经焙烧、浸出直至获得电锌的总能耗大约为50×109J/(t·Zn).其中电积工序的能耗大约占80%左右,降低锌电积工序的能耗是湿法炼锌节能降耗,提高经济效益的重要途径。首先进行锌电积动力学分析,电极过程是在与平衡电位不同的电位下,在电极表面随时间而发生的各种变化的综合过程,影响锌电积的主要环节是电化学反应本身,其次通过热力学分析,锌电积原理:经过净化后的ZnSO4水溶液,以Pb-Ag合金作阳极,纯铝压延板作阴极,在直流电的作用下,溶液中带正电荷的Zn2+在阴极上放电析出锌,水分子发生电离以产生新的OH-离子,OH-离子在阳极上放电产生O2。通过对现行电解系统的各种条件的检测,导致电流效率低下的主要原因,(1)镁离子浓度;(2)F、Cl含量;(3)电解液中的硫酸含量;(4)槽面管理;(5)三系统阴极锌粘带阳极泥情况;(6)剥阴极锌片的过程中;(7)阴极锌片出槽情况;(8)装槽后情况;(9)阴极极板。本文主要是对云南罗平锌电股份有限公司这样一个中型企业,生产电解锌的过程进行了严格的考查,针对如何提高电流效率作了详细的研讨,对存在的问题进行了改进试验。采用如下改进试验方案:(1)控制镁离子浓度。(2)采取除F、Cl的措施。(3)撤换极板。(4)强化管理。最后,通过此工艺流程,即控制镁离子浓度25g/L以下,氟控制在80mg/L以内,氯控制160mg/L以内,得到了电流效率为85%以上的好效果。
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全文目录
摘要 7-8 Abstract 8-10 第一章 绪论 10-22 1.1、湿法炼锌的发展历程和具有里程碑意义的重大事件 10-18 1.1.1 我国湿法炼锌发展概述 10-16 1.1.1.1 我国湿法炼锌工艺及设备的进展 11-16 1.1.1.1.1 湿法炼锌工艺的进展 11-15 1.1.1.1.2 湿法炼锌设备的发展 15-16 1.1.2 国外湿法炼锌发展概述 16-18 1.1.2.1 国外湿法炼锌工艺及设备的进展 17-18 1.1.2.1.1 国外湿法炼锌工艺的进展 17-18 1.2 提高电流效率在湿法炼锌工艺中的重要作用及已经形成的技术积累 18-20 1.2.1 提高电流效率在湿法炼锌工艺中的重要作用 18 1.2.2 提高电流效率在湿法炼锌工艺中已经形成的技术积累 18-20 1.2.2.1 提高电解液的纯度 18 1.2.2.2 降低系统有机物的含量 18-19 1.2.2.3 增加阴极板的有效面积 19 1.2.2.4 控制好电解液的酸度 19 1.2.2.5 缩小极距。增加极板 19 1.2.2.6 降低电流密度 19 1.2.2.7 缩短阳极清理周期 19-20 1.2.2.8 添加剂的使用 20 1.3 罗平锌电公司电锌厂的现状及项目提出的背景 20-22 第二章 试验的理论基础和支撑条件 22-35 2.1 动力学分析 22-25 2.1.1 电化学动力学 22-23 2.1.2 扩散动力学 23-25 2.2 热力学分析 25-27 2.2.1 法拉第电解定律 25-26 2.2.2 能斯特公式 26-27 2.3 锌电解阳极过程 27-28 2.3.1 铅阳极的溶解与保护 27 2.3.2 氧在阳极上析出的超电压 27-28 2.3.3 其它阳极反应 28 2.4 锌电解阴极过程 28-31 2.5 电流效率及其影响因素 31-35 2.5.1 电流效率 31 2.5.2 槽电压 31-32 2.5.3 杂质在电积过程中的行为及电积锌质量控制 32-35 2.5.3.1 在阴极上放电的杂质离子 32-33 2.5.3.1.1 铅、镉、锡、铋等金属离子 32 2.5.3.1.2 钴、镍、铜等金属离子 32 2.5.3.1.3 锗、砷、锑等杂质元素 32-33 2.5.3.2 在阳极上放电的杂质离子 33 2.5.3.3 在阳极和阴极不放电析出的杂质元素 33-35 第三章 提高锌电解电流效率的系统工程研究 35-62 3.1 工业生产实践中技术、装备及管理现状调查 35-45 3.1.1 技术指标的控制 35-41 3.1.1.1 电压、电流、极距 35 3.1.1.2 电解液的成份及温度的控制 35-39 3.1.1.3 敏感及特殊杂质元素的控制情况: 39-41 3.1.2 输电汇流排、导电铜夹运行情况 41-42 3.1.2.1 输电汇流排的运行情况 41 3.1.2.2 导电铜夹的运行情况 41-42 3.1.3 现场管理 42-44 3.1.3.1 阴阳极回收 42 3.1.3.2 槽面管理 42 3.1.3.3 现行电解电流效率的查定 42-44 3.1.4 存在的主要问题及改进试验方案 44-45 3.2 技术改进的试验内容及结果 45-55 3.2.1 深度净化 45-52 3.2.1.1 控制镁离子浓度 45-51 3.2.1.2 控制氟、氯积累 51-52 3.2.1.3 提高电解液的纯度 52 3.2.2 引入先进的电解制度 52-53 3.2.2.1 合理使用添加剂 52-53 3.2.2.2 强化电解液循环 53 3.2.2.3 降低系统有机物的含量 53 3.2.3 降低总电阻 53-55 3.2.3.1 降低电积液电阻 53-54 3.2.3.2 降低电流密度 54 3.2.3.3 缩小极距,增加极板 54-55 3.2.3.4 降低电流密度 55 3.3 装备改进 55-59 3.3.1 采用节能阳极 55-56 3.3.2 极板修复及更换 56-57 3.3.3 冷却塔改造 57 3.3.4 变压器增容和整流器改造 57-58 3.3.5 阳极母带改造 58 3.3.6 改进阴、阳极的联接方式 58 3.3.7 降低极板及接触点电阻 58-59 3.3.8 降低阳极泥电阻 59 3.4 生产现场管理改进 59-60 3.4.1 缩短阳极清理周期 59-60 3.4.2 加强槽面管理 60 3.4.3 加强查导电 60 3.4.4 改进掏槽横电方式 60 3.5 系统改进后达到的结果 60-62 第四章 问题讨论 62-63 第五章 结论 63-64 参考文献 64-66 致谢 66-67 攻读硕士学位期间发表的论文 67
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中图分类: > 工业技术 > 冶金工业 > 有色金属冶炼 > 重金属冶炼 > 锌
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