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连州电厂440t/h CFB锅炉综合改造及运行优化试验研究
作 者: 陈伟球
导 师: 楼波;李焕辉
学 校: 华南理工大学
专 业: 动力工程
关键词: CFB锅炉 改造 优化运行 试验研究
分类号: TK229.6
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
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内容摘要
循环流化床(CFB)锅炉是20世纪80年代发展起来的高效率、低污染和资源综合利用的燃烧技术,由于它在煤种适应性和变负荷能力及污染物排放上具有的独特优势,使其得到迅速发展。广东省连州电厂2台440t/h的CFB锅炉,是哈尔滨锅炉厂采用美国Alstom公司技术生产的国内首次燃用无烟煤的135MW等级CFB锅炉,自2004年2月和5月投运以来,出现了早期CFB锅炉普遍存在的各种问题,包括储煤给煤系统堵塞、冷渣器结焦排不出渣、石灰石和床料系统堵塞、热工控制逻辑不合理、锅炉启动/停运时耗油量大、锅炉飞灰含碳量偏高、燃烧效率低、厂用电率高、炉内磨损严重等,严重地影响了CFB机组的安全与经济稳定运行。本文以连州电厂440t/h CFB的安全及经济运行为研究目标,通过现场探索和运用大型循环流化床锅炉的燃烧理论,深入分析CFB锅炉在实际运行中遇到难题和经济性运行相对较差的问题,在广泛收资和借鉴同行经验基础上,对机组系统中存在的问题进行创新性完善改造。通过对3、4号CFB锅炉给煤系统进行改造,堵煤情况得到了很好解决。将复杂易堵的石灰石输送系统进行简化系统改造后脱硫投运率高达100%,锅炉运行中的SO2含量由2000mg/m3降至350mg/m3以下,脱硫效率高达90%以上;改造原风水联合冷渣器为滚筒冷渣机,排渣困难的状况得到彻底解决;CFB锅炉启动初期床内低温结焦的分析研究,找到了低温结焦的真正原因和有效的防范措施;经过对CFB锅炉的不断改进,锅炉机组的运行稳定性大大提高。考察了锅炉负荷、运行氧量、一二次风配比、床压、加石灰石等运行参数对锅炉效率的影响,以确定合理的锅炉系统安全经济运行模式,达到提高锅炉效率的目的。同时进行了CFB锅炉污染物SO2、NOx的排放、高温旋风分离器特性等试验。优化运行后锅炉效率由86.77%提高到88.96%,锅炉效率增加了2.19%。在Ca/S比为2.4左右时,锅炉SO2排放量可以控制在200mg/Nm3以下,空预器漏风率达到了设计漏风系数0.03的要求,锅炉循环倍率在30左右。运行燃烧优化后,每年产生的直接经济效益为520万元/年。连州电厂3、4号CFB锅炉经过上述各系统的改造及其启停运行方式的优化调整后,其整体运行情况及各项经济指标,都有了较大幅度的提高,整体优化达到了国内领先水平。
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全文目录
摘要 6-7 ABSTRACT 7-12 第一章 绪言 12-17 1.1 研究课题的来源 12-13 1.1.1 大型循环流化床锅炉优点 12 1.1.2 CFB 问题 12-13 1.2 大型循环流化床锅炉研究的现状 13-15 1.2.1 国外研究现状 13-14 1.2.2 国内研究现状 14-15 1.3 本课题研究的目标及拟解决的关键问题 15-17 1.3.1 CFB 锅炉的安全可靠性 15-16 1.3.2 机组运行经济性 16-17 第二章 连州电厂CFB 锅炉概述 17-33 2.1 连州电厂循环流化床机组简介 17 2.2 CFB 锅炉主要设计参数及整体布置 17-22 2.2.1 锅炉主要设计参数 17-18 2.2.2 锅炉主要计算数据 18-19 2.2.3 锅炉基本尺寸 19-20 2.2.4 锅炉整体结构布置 20-22 2.3 CFB 锅炉主要系统介绍 22-33 2.3.1 省煤器系统及水冷壁系统 22-23 2.3.2 过热器系统 23-24 2.3.3 再热器系统 24 2.3.4 燃烧器系统 24-25 2.3.5 启动燃烧器 25-28 2.3.6 燃煤破碎与给煤系统 28 2.3.7 烟风系统 28-30 2.3.8 石灰石系统 30 2.3.9 冷渣器 30-31 2.3.10 除灰系统 31 2.3.11 飞灰再循环系统 31-32 2.3.12 其他 32-33 第三章 CFB 锅炉给煤系统的改造 33-40 3.1 引言 33 3.2 CFB 锅炉给煤系统介绍 33 3.3 给煤系统综合改造前的存在问题及分析 33-36 3.3.1 煤粉仓的问题 33-35 3.3.2 给煤机的问题 35 3.3.3 旋转给料阀的问题 35-36 3.4 CFB 锅炉给煤系统的综合改造 36-40 3.4.1 煤粉仓的改造 36-37 3.4.2 给煤机改造 37-38 3.4.3 旋转给料阀的改造 38-40 第四章 CFB 锅炉冷渣器的优化改造 40-51 4.1 引言 40 4.2 风水联合式冷渣器简介 40-42 4.3 CFB 锅炉风水联合冷渣器存在的问题 42-44 4.3.1 冷渣器结渣 43 4.3.2 冷渣器内异物堵塞 43 4.3.3 冷渣器总出力差 43 4.3.4 冷渣器控制不可靠 43-44 4.4 风水联合冷渣器运行调整 44-47 4.4.1 冷渣器的运行优化调整 44 4.4.2 下层平均床压的调整 44 4.4.3 灰渣可燃物的调整 44-45 4.4.4 冷渣器流化风机出口风压的调整 45 4.4.5 一、二、三室流化风配比及流化风量的调整 45-46 4.4.6 锥形阀排渣方式及排渣量的调整 46 4.4.7 排渣方式的调整 46-47 4.5 CFB 锅炉风水联合冷渣器的改造 47-51 4.5.1 由风水混合冷渣器改造为滚筒冷渣机 47-48 4.5.2 滚筒冷渣器的改造内容 48-51 第五章 CFB 锅炉石灰石系统的改造 51-57 5.1 CFB 锅炉石灰石系统概述 51-52 5.2 石灰石系统存在的问题 52-53 5.3 石灰石系统的改造 53-57 第六章 CFB 锅炉的热工控制逻辑优化改造 57-63 6.1 引言 57 6.2 MFT 保护及其响应逻辑完善 57-60 6.3 高压流化风机启动逻辑改造 60-61 6.4 炉膛压力自动控制改造 61-63 第七章 CFB 锅炉床内低温结焦及预防 63-68 7.1 引言 63 7.2 锅炉设备及技术规范 63-64 7.3 低温结焦及其分析 64-67 7.3.1 结焦现象与分析 65-66 7.3.2 原因分析 66-67 7.4 预防措施 67-68 第八章 CFB 锅炉冷态启动的优化试验研究 68-87 8.1 引言 68 8.2 CFB 锅炉冷态试验 68-81 8.2.1 CFB 锅炉冷态试验目的及内容 68 8.2.2 CFB 锅炉风量标定试验 68-77 8.2.3 CFB 锅炉布风板阻力特性试验 77-79 8.2.4 CFB 锅炉临界流化风量试验 79-81 8.2.5 CFB 锅炉冷态试验结论 81 8.3 CFB 锅炉的冷态启动优化调整 81-85 8.3.1 启动前准备工作的优化 81-82 8.3.2 启动操作的优化 82-85 8.4 CFB 锅炉优化调整后的冷态启动状况 85-87 第九章 CFB 锅炉的燃烧优化试验研究 87-109 9.1 引言 87 9.2 燃烧优化调整试验内容 87 9.3 试验结果分析 87-106 9.3.1 优化调整前后运行比较 87-88 9.3.2 锅炉效率分析 88-97 9.3.3 CFB 锅炉污染物的排放分析 97-100 9.3.4 空预器漏风测试 100 9.3.5 旋风分离器的分离特性 100-104 9.3.6 其他问题的影响 104-106 9.4 CFB 锅炉燃烧优化调整试验结论 106-109 结论 109-112 参考文献 112-114 攻读硕士学位期间取得的研究成果 114-116 致谢 116
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中图分类: > 工业技术 > 能源与动力工程 > 蒸汽动力工程 > 蒸汽锅炉 > 各种类型锅炉 > 燃煤锅炉
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