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LF炉精炼造渣制度研究与模型的建立
作 者: 谷峰
导 师: 闫立懿
学 校: 东北大学
专 业: 钢铁冶金
关键词: 电炉 LF炉 过程优化 造渣制度 造渣模型
分类号: TF769
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
为了实现LF炉过程优化、促进电炉炼钢的发展,开展LF炉精炼造渣制度研究与模型的建立工作,在提高钢的质量、扩大钢的品种的同时,提高LF炉在电炉炼钢流程中的调节能力,并为LF炉一人一键式操作打下基础,进而实现电炉炼钢流程优化,提高电炉炼钢流程竞争力,有利于发展电炉炼钢。本文以脱氧和脱硫热力学及动力学为基础,进行电炉出钢过程脱氧脱硫研究,LF炉过程造渣制度研究,以及LF炉精炼造渣制度模型的建立工作,得到主要结果如下:(1)钢液中酸溶铝质量分数为0.01%时就足以使氧质量分数降低到0.001%以下,实际操作中,一般脱氧操作总把酸溶铝量控制在0.03%-0.05%。但是,钢液中酸溶铝质量分数不是衡量全氧质量分数高低的标准,而是影响全氧质量分数的一个重要因素。(2)采用电炉出钢脱硫造渣制度,在出钢过程中就可以得到20%-50%左右的脱硫率。电炉出钢脱硫造渣,将LF炉精炼的脱硫任务前移,减轻了LF炉精炼脱硫的负担,强化了LF炉精炼。(3)电炉出钢时氧化渣进入钢包前,Ls可以高达638,当氧化渣进入钢包炉后,通过计算Ls为73,仅为出钢时氧化渣进入钢包前的1/9左右。因此出钢时电炉的氧化渣对脱硫影响很大,需要在钢包入LF炉加热工位前进行炉渣改质,提前造白渣,保证入LF时炉渣较低的氧化性。(4)在LF炉中进行白渣精炼,控制炉渣碱度R≥3.5,渣中w(Al2O3)=25%~30%, w(FeO+MnO)≤0.5%,实现炉渣对钢水的扩散脱氧,可以生产出低氧钢,同时完成脱硫任务。(5)LF炉精炼时,要求渣量控制在1%-2%左右,炉渣碱度R≥3.5,对于冶炼低硫钢种,可以适当增加渣量;炉渣氧化性要求w(FeO+MnO)≤1.0%,有些低硫钢种要求w(FeO+MnO)≤0.5%,甚至0.3%,有利于脱硫。(6)利用VB语言,建立的LF炉精炼造渣模型,并以GCr15轴承钢为例,对LF炉精炼造渣模型进行验算,计算结果与实际数据较为吻合,为LF炉精炼造渣优化工作打下一定基础。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第1章 绪论 10-14 1.1 引言 10 1.2 立题背景 10-11 1.3 课题的目的与意义 11 1.4 课题的主要研究内容 11-14 第2章 文献综述 14-20 2.1 LF炉概况 14-15 2.1.1 LF炉的发展 14-15 2.1.2 LF炉精炼的工艺流程 15 2.2 LF炉精炼技术概况 15-19 2.2.1 成分微调 15-17 2.2.2 温度预报 17-18 2.2.3 吹氩搅拌 18-19 2.2.4 造渣制度 19 2.3 文献评述 19-20 第3章 脱氧和脱硫的热力学及动力学 20-34 3.1 脱氧热力学及动力学分析 20-25 3.1.1 脱氧热力学分析 20-22 3.1.2 脱氧动力学分析 22-23 3.1.3 影响脱氧的因素分析 23-25 3.2 脱硫热力学及动力学分析 25-32 3.2.1 脱硫热力学分析 25-27 3.2.2 脱硫动力学分析 27-29 3.2.3 影响脱硫的因素分析 29-32 3.3 本章小结 32-34 第4章 LF炉精炼过程造渣制度的研究 34-58 4.1 LF炉精炼过程的造渣制度 34-35 4.2 电炉出钢过程造渣制度研究 35-46 4.2.1 钢水脱氧 36-38 4.2.2 脱硫造渣 38-40 4.2.3 提前造白渣 40-44 4.2.4 出钢脱硫造渣的理论分析 44-46 4.3 LF炉精炼造渣制度的研究 46-55 4.3.1 渣量的研究 46-51 4.3.2 炉渣氧化性的研究 51-52 4.3.3 钢水温度的研究 52-54 4.3.4 炉渣碱度及MI值的研究 54-55 4.4 电炉流程生产低硫钢的脱硫造渣操作 55-56 4.5 本章小结 56-58 第5章 LF炉精炼过程造渣模型的建立 58-74 5.1 模型建立基本假设 58 5.2 造渣模型的建立 58-66 5.2.1 出钢预脱氧、预脱硫造渣模型 58-60 5.2.2 脱硫造渣模型 60-62 5.2.3 脱氧造渣模型 62-66 5.3 造渣模型软件的建立 66-71 5.3.1 模型软件的详述 66-69 5.3.2 模型计算、验算及结果分析 69-71 5.4 本章小结 71-74 第6章 结论 74-76 参考文献 76-80 致谢 80-82 作者简介 82-84 论文包含图、表、公式及文献 84
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中图分类: > 工业技术 > 冶金工业 > 炼钢 > 钢液二次精炼和炉外处理
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