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监控视频界面随动自动切换竖井监控系统研究
作 者: 夏海波
导 师: 王庭有
学 校: 昆明理工大学
专 业: 机械电子工程
关键词: 矿山竖井 提升机 变频调速 视频监视 PLC
分类号: TD633
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
目前,国内的矿山竖井提升系统主要采用交流异步电机进行拖动,转子回路串、切电阻进行调速,由继电器—接触器构成逻辑控制装置(TKD—A系统为代表)。众多的逻辑控制是通过大量的继电器来实现的,系统存在着线路复杂、稳定性差、故障点多,控制精度低,维护工作量大,运行不经济等缺点。在运行过程中,高低速转换频繁,调速性能差、运行状态的切换死区大及调速不平滑,电气设备经常承受冲击电流,带来的危害较大,轻则损坏控制设备,重则造成人身事故;而且绞车司机全凭经验控制提升机的运行速度,造成运行速度不均匀,停车位置不准确,自动化程度不高。另外,司机是根据仪表来判断提升容器的位置,无法看到各个巷道口的实时直观情况,人员是否上下完毕或货物是否装卸完毕,岔机是否扳到位亦不知晓。因此,对传统的交流提升机控制系统进行技术改造非常必要。通过对矿山竖井提升机的安全保护系统的研究,利用现代控制技术和手段,作者对云南锡矿大屯锡矿矿山竖井(副井)牵引系统进行现代化改造。由于提升机的运行速度变化频繁,并根据传统系统调速的缺点和大屯矿山竖井的实际生产情况,本系统采用交流变频技术和无触点的PLC系统代替有触点的继电器逻辑控制系统实现对提升机的控制。而整个系统采用“工控机操作监控和视频监视,PLC控制”的上下位机控制模式。改造方案为PLC与工控机通信,将读入的现场设备的状态信号如电动机的转速、提升容器的速度、提升深度、钢丝绳的动、静载荷、制动回路的油温油压、电动机及变频器的温度等,以及超速、过卷、钢丝绳滑动、过载、过压欠压等故障信号,上传给工控机,监控界面实时地显示设备的运行状态,当有故障时发出报警声并把各种故障存储在指定的路径中,以便故障查询,而PLC接收、执行工控机发来的各种控制命令;同时,上位机接收通过光纤传送、视频采集卡采集的视频信号,实时地显示巷道口的情况,并随着提升容器所处巷道口位置的改变,视频监视界面自动切换到该巷道口。改造后的监控系统实现了将数据、文字、声音、图形、图像等多媒体有机地结合在一起,提高了信息利用率。本系统的改造设计主要包括矿山竖井牵引系统的硬件设计、现场控制软件的设计与开发、上位机监控界面和视频监视软件的设计与开发。而对于硬件设计,在降低成本的情况下,部分保留了原有的硬件结构和组成,本文重点阐述现场控制软件和上位机监控监视软件的开发与实现,并实现它们之间的通信。
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全文目录
摘要 3-5 Abstract 5-11 第一章 绪论 11-17 1.1 前言 11-12 1.2 国内外提升机电气控制系统研究现状 12-15 1.2.1 国外提升机电气传动技术现状 12-13 1.2.2 国内提升机电气传动技术现状 13-15 1.3 本课题的主要研究目的和研究内容 15-16 1.3.1 本课题的研究目的 15-16 1.3.2 本课题的研究内容 16 本章小结 16-17 第二章 矿井提升系统 17-23 2.1 概述 17-18 2.1.1 矿井提升系统的组成 17 2.1.2 矿井提升系统分类 17-18 2.2 矿井提升机电气传动系统 18-21 2.2.1 矿井传动系统的组成 18 2.2.2 矿井提升机的电气传动类型 18-21 本章小结 21-23 第三章 竖井提升控制改造系统及硬件选择 23-45 3.1 竖井提升系统改造后的系统分析 23-24 3.2 PLC改造后的控制系统及功能 24-26 3.2.1 PLC改造后的控制系统 24-25 3.2.2 系统的控制功能 25-26 3.3 硬件设备选择及安装 26-45 3.3.1 可编程控制器(PLC) 26-32 3.3.2 变频器 32-36 3.3.3 制动电阻的选择 36-38 3.3.4 位置检测器 38-41 3.3.5 视频通信介质选取 41-43 3.3.6 摄像机 43-45 第四章 PLC现场控制与通信 45-57 4.1 编程软件简介 45-46 4.2 PLC软件系统设计 46-48 4.3 PLC控制变频器软件设计 48-49 4.3.1 控件变量 48 4.3.2 变频控制系统 48-49 4.4 PLC与上位机VC++通信 49-55 4.4.1 控件属性及通信处理 50-51 4.4.2 通信原理 51 4.4.3 通信控制流程 51-53 4.4.4 PLC通信软件设计 53-54 4.4.5 上位机通信软件设计 54-55 本章小结 55-57 第五章 上位机监控软件设计 57-65 5.1 软件概述 57-59 5.2 监控软件开发与实现 59-63 5.2.1 视频监视模块 59-61 5.2.2 参数监视模块 61 5.2.3 故障报警模块 61-62 5.2.4 深度指示模块 62 5.2.5 巷口选择模块 62 5.2.6 时间显示及文字设置模块 62-63 5.3 监控界面实现 63-64 本章小结 64-65 第六章 结论和展望 65-67 6.1 结论 65-66 6.2 展望 66-67 致谢 67-69 参考文献 69-73 附录A 攻读学位期间发表论文目录 73-75 附录B 程序设计 75-82 1 PLC通信程序 75-76 2 初始化串口参数代码 76-78 3. 测速程序 78-79 4. 视频自动切换程序 79-82
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中图分类: > 工业技术 > 矿业工程 > 矿山电工 > 矿山机械的电力装备与自动化 > 提升机械的电力装备与自动化
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